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氨氮廢水處理技術有哪些?

http://www.kcomad.icu 天賜網 發布日期:2019-11-3 0:27:06   來源: 作者: 我要投稿
關鍵詞:水處理


1、吹脫法

在堿性條件下,利用氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡關系進行分離的一種方法。一般認為吹脫效率與溫度、pH、氣液比相關。
而控制吹脫高效低的主要因素是溫度、氣液比和pH。
在水溫大于25 ℃,氣液比限制在3500左右,滲濾液pH限制在10.5左右,對于氨氮高濃度達2000~4000mg/L的垃圾滲濾液,消除率達到到90%以上。吹脫法在低溫時氨氮消除效率不高。
采用超聲波吹脫技術對化肥廠高濃度氨氮污水(比如882mg/L)進行了處理試驗。zui佳工藝條件為pH=11,超聲吹脫時間為40min,氣水比為1000:1試驗結果表明,污水采用超聲波輻射以后,氨氮的吹脫效果顯著增長,與傳統吹脫技術相比,氨氮的消除率增加了17%~164%,在90%以上,吹脫后氨氮在100mg/L以內。
為了以較低的代價將pH調整至堿性,需要向污水中投加一定量的氫氧化鈣,但容易生水垢。同時,為了預防吹脫出的氨氮造成二次污染,需要在吹脫塔后設置氨氮吸收裝置。
在處理經UASB預處理的垃圾滲濾液(2240mg/L)時發目前pH=11.5,反應時間為24h,僅以120r/min的速度梯度進行機械攪拌,氨氮消除率即達到95%。http://www.kcomad.icu而在pH=12時通過曝氣脫氨氮,在第17小時pH開始回落,氨氮消除率僅為85%。據此認為,吹脫法脫氮的主要機理必須是機械攪拌而不是空氣擴散攪拌。

2、沸石吸附
利用沸石中的陽離子與污水中的NH4 進行交換以達到脫氮的目的。沸石一般被用于處理低濃度含氨污水或含微量重金屬的污水。但是,蔣建國等探討了沸石吸附法消除垃圾滲濾液中氨氮的效果及可行性。小試研究結果表明,每克沸石擁有吸附15.5mg氨氮的極限潛力,當沸石粒徑為30~16目時,氨氮消除率達到了78.5%,且在吸附時間、投加量及沸石粒徑相同的情況下,進水氨氮濃度越大,吸附速率越大,沸石作為吸附劑消除滲濾液中的氨氮是可以的。
用沸石離子交換法處理經厭氧消化過的豬肥污水時發現Na-Zeo、Mg-Zeo、Ca-Zeo、k-Zeo中Na-Zeo沸石效果zui好,再者是Ca-Zeo。增加離子交換床的高度可以提高氨氮消除率,綜合考慮經濟原因和水力條件,床高18cm(H/D=4),相對流量小于7.8BV/h是更適合的尺寸。離子交換法受懸浮物濃度的影響較大。
應用沸石脫氨法必須考慮沸石的再生問題,一般有再生液法和焚燒法。采用焚燒法時,產生的氨氣必須進行處理。

3、膜分離技術
利用膜的選擇透過性進行氨氮脫除的一種方法。這種方法易于操作,氨氮回收率高,無二次污染。蔣展鵬等采用電滲析法和聚丙烯(pp)中空纖維膜法處理高濃度氨氮無機污水可取得優秀的效果。電滲析法處理氨氮污水2000~3000mg/L,消除率能在85%以上,同時可得到8.9%的濃氨水。此法工藝過程簡單、不消耗藥劑、運轉過程中消耗的電量與污水中氨氮濃度成正比。PP中空纖維膜法脫氨效率>90%,http://www.kcomad.icu回收的硫酸銨濃度在25%左右。運轉中需加堿,加堿量與污水中氨氮濃度成正比。
乳化液膜是種以乳液形式已知的液膜擁有選擇透過性,適用于液-液分離。分離過程通常是以乳化液膜(比如煤油膜)為分離物質,在油膜兩邊通過NH3的濃度差和擴散傳遞為帶動力,使NH3進入膜內,因而實現分離的目的。

4、MAP沉淀法
重點是利用以下化學反應:
Mg2+NH4+PO43-=MgNH4PO4↓
理論上講以一定比重向包括高濃度氨氮的污水中投加磷鹽和鎂鹽,當[Mg2+ ][NH4+ ][PO43-]>2.5×10–13時可生成磷酸銨鎂(MAP),消除污水中的氨氮。穆大綱等采用向氨氮濃度極強的工業污水中投加MgCl2•6H2O和Na2HPO4•12H2O生成磷酸銨鎂沉淀的方法,以消除其中的高濃度氨氮。結果表明,在pH為8.91,Mg2 ,NH4 ,PO43-的摩爾比為1.25:1:1,反應溫度為25℃,反應時間為20min,沉淀時間為20min的條件下,氨氨質量濃度可由9500mg/L減少到460mg/L,消除率達到95%以上。
由于在多數污水中鎂鹽的含量與磷酸鹽和氨氮會較低,雖然生成的磷酸銨鎂可以做為農肥而抵消一部分成本,投加鎂鹽的費用仍成為限制這種方法推行的主要因素。海水取之不盡,并且其中包括大量的鎂鹽。Kumashiro等以海水做為鎂離子源試驗研究了磷酸銨鎂結晶過程。鹽鹵是制鹽副產品,主要含MgCl2和其他無機化合物。Mg2大概在32g/L為海水的27倍。Lee等用MgCl
2、海水、鹽鹵分別做為Mg2 源以磷酸銨鎂結晶法處理養豬場污水,結果表明,pH是zui關鍵性的控制參數,當終點pH≈9.6時,反應在10min內就能完成。由于污水中的N/P不平衡,與其他兩類Mg2 源相比,鹽鹵的除磷效果相同而脫氮效果略差。

5、化學氧化法
利用強氧化劑將氨氮直接氧化成氮氣進行脫除的一種方法。折點加氯是利用在水中的氨與氯反應生成氨氣脫氨,這種方法還能起到殺菌作用,但是產生的余氯會對魚類有影響,故必須附設除余氯設施。
在溴化物已知的情況下,臭氧與氨氮會發生如下相似折點加氯的反應:
Br-+O3+H+ →HBrO+O2
NH3+HBrO→NH2Br+H2O
NH2Br+HBrO→NHBr2+H2O
NH2Br+NHBr2→N2↑+3Br-+3H+
用一個有效容積32L的連續曝氣柱對合成污水(氨氮600mg/L)進行試驗研究,探討Br/N、pH及其初始氨氮濃度對反應的影響,以確定消除zui多的氨氮并產生zui少的NO3-的zui佳反應條件。發現NFR(出水NO3--N與進水氨氮之比)在對數坐標中與Br-/N成線性相關關系,在Br-/N>0.4,氨氮負荷為3.6~4.0kg/(m3•d)時,氨氮負荷減少則NFR減少。出水pH=6.0時,NFR和BrO--Br(有害副產物)zui少。BrO--Br可由Na2SO3定量分解,Na2SO3投加量可由ORP控制。

6、生化聯合法
物化方法在處理高濃度氨氮污水時不會因為氨氮濃度超標而受限,但是不可以將氨氮濃度降到充分低(如100mg/L以下)。而生物脫氮會因為高濃度游離氨或者亞硝酸鹽氮而受到抑制。實際應用中采用生化聯合的方法,在生物處理前先對含高濃度氨氮的污水進行物化處理。
研究采用吹脫-缺氧-好氧工藝處理含高濃度氨氮垃圾滲濾液。結果表明,吹脫條件限制在pH=9
5、吹脫時間為12h時,吹脫預處理可消除污水中60%以上的氨氮,再經缺氧-好氧生物處理后對氨氮(由1400mg/L降至19.4mg/L)和COD的消除率>90%。
Horan等用生物活性炭流化床處理垃圾滲濾液(COD為800~2700mg/L,氨氮為220~800mg/L)。研究結果表明,在氨氮負荷0.71kg/(m3•d)時,硝化消除率達到90%以上,COD消除率達70%,BOD全部消除。http://www.kcomad.icu以石灰絮凝沉淀 空氣吹脫做為預處理手段提高滲濾液的可生化性,在隨后的好氧生化處理池中加入吸附劑(粉末狀活性炭和沸石),發現吸附劑在0~5g/L時COD和氨氮的消除效率均隨吸附劑濃度增加而提高。對于氨氮的消除效果沸石要強于活性炭。
膜-生物反應裝置技術(MBR)是將膜分離技術與通常的污水生物反應裝置有機組合產生的一種新一代高效的污水處理設備。MBR處理高效,出水能直接回用,設備少戰地面積小,剩余污泥量少。其難題在于保持膜有較大的通量和預防膜的滲漏。李紅巖等利用一體化膜生物反應裝置進行了高濃度氨氮污水硝化特性研究。研究結果表明,當原水氨氮濃度為2000mg/L、進水氨氦的容積負荷為2.0kg/(m3•d)時,氨氮的消除率達到99%以上,系統比較穩定。反應裝置內活性污泥的比硝化速率在半年的時間內基本穩定在0.36/d左右。

7、傳統生物脫氮法
通常的生物脫氮技術始于上世紀30年代,真正使用在20世紀70年代。自Barth三段生物脫氮工藝的開創,A/O工藝、序批式工藝等脫氮工藝陸續被提出并且使用在工程實際。
三段生物脫氮工藝
三段生物脫氮工藝過程如圖所示,該工藝是將有機物降解、硝化作用及其反硝化作用三個階段獨立開來,每一階段后面都有各自獨立的沉淀池和污泥回流系統。第一段曝氣池的重要作用是代謝分解有機物,并且使有機氮氨化。第二段硝化池主要進行硝化反應,將氨氮氧化,同時需投加堿度以維持一定的pH值。第三段是反硝化反應裝置,硝態氮在缺氧條件下被還原為N2,安裝攪拌設備使污泥混合液呈懸碳源以滿足浮狀態,并外加反硝化反應所需的碳源。
A/O生物脫氮工藝
A/O 生物脫氮工藝如圖所示,該工藝將缺氧段放在系統前端,其發生反硝化反應產生的堿度可以少量補充硝化反應之需。另外,缺氧池中反硝化反應利用原污水中的有機物為碳源可以減少補充碳源的投加甚至不加。通過內循環將硝化反應產生的硝態氮轉移到缺氧池進行反硝化反應,硝態氮中氧作為電子受體,供應反硝化菌的呼吸作用和生命活動,并完成脫氮工序。
在 A/O 生物脫氮工藝中,硝化液回流對比系統的脫氮效果影響很大。若回流比控制過低,則無法提供充足的硝態氮進行反應,使硝化作用不完全,繼而影響脫氮效果;若控制過高,則導致硝化液與反硝化菌接觸時間縮短,因而減少脫氮效率。所以,在實際的運轉過程中需要控制合適的硝化液回流比,使系統脫氮效果達到zui佳水平。
序批式脫氮工藝(比如CASS)
序批式脫氮工藝與A/O工藝相比,其運轉方法有所不同,但在脫氮反應機理上基本與A/O生物脫氮工藝一致。序批式工藝為間歇的運轉方法,采用一個獨立的反應池取代了通常的由多個擁有不同功能的反應區組成的A/O生物脫氮反應裝置。序批式脫氮工藝以時間的交替方法實現了缺氧/好氧環境,取代了傳統空間上的缺氧/好氧,因其擁有簡單的結構和靈活的操作模式而倍受研究者的關注和研究。

7、新一代生物脫氮法
近些年來國內外出現了一些全新的脫氮工藝,為高濃度氨氮污水的脫氮處理提供了新的途徑。主要包括短程硝化反硝化、好氧反硝化和厭氧氨氧化。
1.短程硝化反硝化
生物硝化反硝化是應用zui廣泛的脫氮方法。由于氨氮氧化過程中需要大量的氧氣,曝氣費用成為這種脫氮方法的主要開支。短程硝化反硝化(將氨氮氧化至亞硝酸鹽氮即進行反硝化),不單可以節約氨氧化需氧量并且可以節約反硝化所需炭源。Ruiza等用合成污水(模擬含高濃度氨氮的工業污水)試驗確定實現亞硝酸鹽積累的zui佳條件。要想實現亞硝酸鹽積累,pH不是一個關鍵的控制參數,因為pH在6.45~8.95時,全部硝化生成硝酸鹽,在pH<6.45或pH>8.95時發生硝化受抑,氨氮積累。當DO=0.7mg/L時,可實現65%的氨氮以亞硝酸鹽的形式積累并且氨氮轉化率在98%以上。DO<0.5mg/L時發生氨氮積累,DO>1.7mg/L時全部硝化生成硝酸鹽。劉俊新等對低碳氮比的高濃度氨氮污水采用亞硝玻型和硝酸型脫氮的效果進行了對比分析。試驗結果表明,亞硝酸型脫氮可明顯提高總氮消除效率,氨氮和硝態氮負荷可提高近1倍。另外,pH和氨氮濃度等因素對脫氮類型擁有重要影響。
短程硝化反硝化處理焦化污水的中試結果表明,進水COD、氨氮、TN 和酚的濃度分別為1201.
6、510.
4、540.
1、110.4mg/L時,出水COD、氨氮、TN和酚的平均濃度分別為197.
1、14.
2、181.
5、0.4mg/L,相應的消除率分別為83.6%、97.2%、66.4%、99.6%。與常規生物脫氮工藝相比,該工藝氨氮負荷高,在較低的C/N值條件下可使TN消除率提高。
2.厭氧氨氧化(ANAMMOX)
厭氧氨氧化(ANAMMOX)是指在厭氧條件下氨氮以亞硝酸鹽為電子受體直接被氧化成氮氣的過程。
ANAMMOX的生化反應式為:
NH4NO2-→N2↑ 2H2O
ANAMMOX菌是專性厭氧自養菌,因此十分適合處理含NO2-、低C/N的氨氮污水。與傳統工藝相比,基于厭氧氨氧化的脫氮方法工藝過程簡單,不用外加有機炭源,預防二次污染,又很不錯的應用前景。厭氧氨氧化的應用主要包括兩類:CANON工藝和與中溫亞硝化(SHARON)組合,產生SHARON-ANAMMOX聯合工藝。
3.全程自養脫氮(CANON)
CANON工藝是在限氧的條件下,利用完全自養性微生物將氨氮和亞硝酸鹽同時消除的一種方法,從反應形式來看,它是SHARON和ANAMMOX工藝的組合,在相同個反應裝置中進行。孟了等發現深圳市下坪固體廢棄物掩埋場滲濾液處理廠,溶解氧限制在1mg/L左右,進水氨氮<800 mg/L,氨氮負荷<0.46kg,NH4/(m3•d)的條件下,可以利用SBR反應裝置實現CANON工藝,氨氮的消除率>95%,總氮的消除率>90%。
Sliekers等的試驗表明ANAMMOX和CANON過程均能在氣提式反應裝置中運轉良好,并且達到極強的氮轉化速率。控制溶解氧在0.5mg/L左右,在氣提式反應裝置中,ANAMMOX過程的脫氮速率達到8.9kgN/(m3•d),而CANON過程能達到1.5kgN/(m3•d)。
4.同步硝化反硝化
根據傳統生物脫氮理論,脫氮途徑一般包括硝化和反硝化兩個階段,硝化和反硝化兩個過程需要在兩個隔離的反應裝置中進行,或者在時間或空間上造成交替缺氧和好氧環境的相同個反應裝置中;事實上,較早的時期,在一些沒有顯著的缺氧及厭氧段的活性污泥工藝中,人們就層多次查看到氮的非同化損耗現象,在曝氣系統中也曾多次查看到氮的消失。
在這些處理系統中,硝化和反硝化反應往往發生在相同的處理條件及相同處理空間內,所以,這些現象被叫作同步硝化/反硝化(SND)。目前同步硝化反硝化的的代表工藝是MBBR。
5.好氧反硝化
傳統脫氮理論認為,反硝化菌為兼性厭氧菌,其呼吸鏈在有氧條件下以氧氣為終末電子受體在缺氧條件下以硝酸根為終末電子受體。所以若進行反硝化反應,必須在缺氧環境下。近些年來,好氧反硝化現象持續被發現和報道,逐步受到人們的關注。一些好氧反硝化菌已經被分離出來,部分能同時進行好氧反硝化和異養硝化(如Robertson等分離、篩選出的Tpantotropha.LMD82.5)。如此就能在相同個反應裝置中實現真正意義上的同步硝化反硝化,優化了工藝過程,節約了能量。
序批式反應裝置處理氨氮污水,試驗結果驗證了好氧反硝化的存在,好氧反硝化脫氮能力隨混合液溶解氧濃度的提高而減少,當溶解氧濃度為0.5mg/L時,總氮消除率達到到66.0%。
連續動態試驗試驗表明,對于高濃度氨氮滲濾液,普通活性污泥達的好氧反硝化工藝的總氮消除串達到10%以上。硝化反應速率隨著溶解氧濃度的減少而下降;反硝化反應速率隨著溶解氧濃度的減少而上升。硝化及反硝化的動力學分析表明,在溶解氧為0.14mg/L左右時會出現硝化速率和反硝化速率相等的同步硝化反硝化現象。其速率為4.7mg/(L•h),硝化反應KN=0.37mg/L;反硝化反應KD=0.48mg/L。
在反硝化過程中會產生N2O是一種溫室氣體,產生新的污染,其相關機制研究還不夠深入,比較多工藝仍在實驗室階段,需要不斷研究才能夠有效使用在實際工程中。另外,還有諸如全程自養脫氮工藝、同步硝化反硝化等工藝仍處于試驗研究階段,都有很不錯的應用前景。


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